(来源:电力鹰社群)
一、#6B给煤机跳闸炉膛爆燃事故
一、事故经过
9月18日,白班#6机组负荷192MW,A、B、D、E煤层运行,CCS控制方式。7:11分 6B给煤机落煤管堵煤,6B给煤机跳闸。立即解CCS为TF控制方式。7:12分6B磨煤机跳闸,6A层燃烧不稳,负荷从190MW下降至80MW,汽泵出力不足,汽包水位下降。7:14分投油枪AB1、AB3,炉膛出现爆燃现象。炉膛负压波动最高到+2700Pa,负荷迅速回升到200MW,汽泵出力快速增加,给水量大幅度增加。汽包水位出现大幅波动,加上爆燃出现的虚假水位,汽包水位最高达到+308mm。,后因延时不够,才没有出现MFT的严重后果。
二、事故分析总结
1、在此次事故过程中, 因连续暴雨天气,6B给煤机出口堵煤,由于6A煤层相距6D煤层很远(这点与一、二期的锅炉不一样),影响6A煤层着火、燃烧稳定性,致使负荷大幅度降低,汽包水位调节难度变大。6B给煤机因堵煤跳闸后,因点火能量不足(负荷小于30%)6B磨跳闸。
2、6B给煤机出口堵煤后,6A层煤粉着火、燃烧不好,部分煤粉没有着火,当油枪投入时,炉膛内部产生爆燃现象,炉膛负压瞬间高至+2700Pa,后恢复正常。由于炉膛出现爆燃,汽包水位产生虚假水位,水位瞬间上冲到+308mm后回落,情况极其危险,已准备打闸小机,但发现水位回落(爆燃前蒸发量约350t/h,给水量198t/h,汽包水位+101mm且是下降趋势)。以后出现A、D磨隔两层运行,油枪又不能及时投入的异常情况时,为防止爆燃事故发生,应先及时投入CD或EF层油枪(防止灭火),将A磨煤量降到最小运行或停运A磨运行,再投入AB油层,重新恢复A制粉系统运行。这样可避免或减小爆燃情况发生。鉴于#5、6炉煤层设计的特殊性,建议“煤层火检全部失去联跳该煤层“的保护应该恢复,这样可避免这种爆燃情况的发生。
3、投油枪过程中,因摆角不合适(40%-60%),导致油枪不能及时投入,使A煤层着火、燃烧恶化,负荷大幅降低。建议把这一条件模拟掉(#5炉已经模拟掉)。
4、当负荷大幅波动时,还应注意两汽泵时而出力时而不出力,并切回机侧“转速自动”,炉侧失去操控权,汽包水位较难控制。
5、目前#5、6机组在CCS和TF方式下,跳台给煤机汽机调门关得过快,负荷均出现大幅度降低,这种情况在一、二期是不会出现的,什么原因有待分析。另外三期的调门开关速率操作员也无法在OPU站上改变。
6、以后A、C磨隔层运行时,一定要注意防止类似事故的发生。鉴于三期煤层设计的特殊性,无论什么情况都不能允许隔两层磨运行。
7、由于三期机组和一、二期机组存在的差异,在事故情况下,可能会有不可预见的情况发生,平时需要大家结合设备的实际性能和设计特点多作事故预想,而且要把问题想透,不能完全停留在一、二期机组的老经验上。这次没有跳机是幸运的,但暴露出很多问题,值得大家好好反思和总结。
二、给煤机入口落煤管煤自燃
一、 事件发生时间:2006年06月28日
二、 事件发生时工况:
机组准备启动,A送风机、吸风机运行,电泵运行,给水流量600t/h,锅炉吹扫完成,机侧旁路具备随时投运条件,汽轮机送轴封,抽真空完毕。准备启动磨煤机进行升温升压。
三、 事件发生、扩大及处理情况:
2006年06月28日14时28分,巡检发现1E给煤机落煤管烧红,立即汇报值长、单元长,判断系落煤管内原煤自燃所致。当时情况非常紧急,值长立即令燃料运行向1E原煤斗内喷水降温,汇报部门总值长及锅炉专工到现场指挥灭火。
14时32分,运行人员手动关闭并校严1E给煤机电动进口闸板阀,联系热工强制1E给煤机启动条件就地启动1E给煤机,在启动给煤机过程中,打开两侧观察孔,发现落煤管内已经有明火,使用二氧化碳灭火器将给煤机内火灭掉,将给煤机进口闸板阀后内自燃煤快速排至1E磨内,并投入1E磨灭火蒸汽。同时加强对各原煤仓的温度监视。因发现及时,处理得当,未影响#1炉启动,保住了1E原煤仓及给煤机皮带。
四、 事件原因及扩大原因分析:
1. 直接原因分析:
原煤仓内的煤自燃,导致E磨煤机落煤管自然。
2. 根本原因分析:
a) #1机组准备启机,D、E、F煤仓加煤为#4煤场自燃经处理后的煤,处理后的煤温度还较高,加入煤仓后,由于E磨未运行,导致煤自燃。在条件满足时比较容易自燃。
b) #1机组启动过程为等离子运行,热风温度150度左右,给煤机密封风门在开位置被固定死,导致热风(密封风)进入给煤机,为煤自燃提供了辅助条件。
五、 事件暴露出的问题:
1. 燃料运行人员不了解煤粉自燃的条件,造成高温煤上原煤仓,造成煤粉自燃。
2. 集控运行与燃料运行沟通不到位,协调不好。
3. 燃料管理不到位,没有制定详细的防止煤自燃及处理的相关措施。
4. 设备设计不合理,给煤机密封风门不能够操作。
六、 防范措施:
1. 燃料运行人员考虑不周,将自燃煤(虽经处理过)加入煤仓;现规定自燃煤处理后,待温度正常后再进行加仓。
2. 集控运行应保持通信畅通,加强与外围系统的联系、沟通与协调,及时了解外围系统的运行方式。
3. 煤场应制定更加详细的防止煤自燃及处理的相关措施。
4.针对设计不合理的设备做好风险预控,及时安排进行改造。设备部限期将给煤机密封风门改为可操作门。
三、循环流化床锅炉给煤机发生爆燃事故分析
2008年1月24日,内蒙某厂1号锅炉左侧二、三级给煤机发生爆燃,发生了一起死亡2人、轻伤3人的人身伤亡事故,事故性质为一般人身伤亡事故。
一、事故经过
1月24日14时40分,某厂检修项目部锅炉专业部制粉班处理1号锅炉左侧二级给煤机皮带划痕缺陷,工作负责人刘××(死者),工作组成员刘××(伤者)、梁××(伤者)、丁××(伤者)等共5人。
17时30分,1号机组(135MW)负荷67MW,锅炉(440t/h循环流化床)主汽压力11.2MPa,主汽温度523℃/527℃,再热器温度487℃/527℃,床温780℃,床压5.0kPa,右侧给煤量56t/h。1号锅炉左侧二级给煤机皮带划痕缺陷检修工作结束,制粉班联系运行准备试转,并将左侧二级给煤机皮带检修工作票送到控制室押回。运行人员恢复措施:开启左侧二级给煤机密封风风门;开启左1、左2旋转给料阀密封风风门;开启左1、左2旋转给料阀下煤插板手动门;左1、左2落煤管密封风风门开度分别为44%和82%。此时左侧三级给煤机在运行状态中(实际未加转速)。
17时52分,运行人员启动左侧二级给煤机运行,左侧二级给煤机转速加至1039转/分,左侧三级给煤机转速加至1370转/分。锅炉巡检值班员王××在就地应制粉班检修人员要求与控制室锅炉副值班员王××联系,告知左二级给煤机启动后先不投煤,观察一下左侧二级给煤机皮带运行情况后再投煤。
17时58分,炉膛负压-147Pa /-86Pa ,氧量左侧12.4%、右侧2.97%,一次风压12.8kPa,一次风量125.8Nkm3/h,一次风温234.7℃/270.8℃,二次风压6.4 kPa,二次风温230.4℃/248℃,二次风总量213.9Nkm3/h。此时,工作负责人刘××与安生部锅炉专工朱××在左侧二级给煤机头部观察孔处观察皮带运行情况,突然,左侧三级给煤机头部发生爆燃,致使左侧二级给煤机头部检查门(900×700×8)飞出约7米远,左侧三级给煤机头部箱体上盖(3250×920×8)飞出约9米远。正在给煤机观察孔观察皮带运行情况的刘××、朱××,受到飞出的左侧二级给煤机头部检查门打击、冲击波的冲击和高温气体灼烫,导致当场死亡,附近的工作人员刘××、梁××、丁××被高温气体灼烫,经医院诊断为面部、颈部轻度烧伤。